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汽液兩相流疏水器控制閥改造安全大揭秘!
國內(nèi)某知名石化廠是煉化一體化大型綜合企業(yè),F(xiàn)有600萬噸/年煉油廠、22萬噸/年乙烯廠、裝機(jī)15萬千瓦和供汽1400噸/小時(shí)的熱電廠等12個(gè)基層單位,資產(chǎn)總額101億元。 其中1000萬噸/年煉油及120 萬噸/年乙烯技術(shù)改造工程(煉油部分1000times;104 t/a常減壓蒸餾裝置于2005年進(jìn)行改造,減溫減壓器裝置主要由常減壓蒸餾部分和輕烴回收部分及干氣、液化氣脫硫部分組成,其中常減壓蒸餾部分主要包括換熱部分、電脫鹽部分、初餾部分、常壓部分和減壓部分等。主要產(chǎn)品(中間產(chǎn)品)為:干氣、液化石油氣、石腦油、柴油、減壓蠟油和減壓渣油。 部分原裝汽液兩相流疏水器控制閥在使用過程中存在腐蝕沖刷損壞、頻繁更換備件、參數(shù)控制不穩(wěn)定等問題,故對常出現(xiàn)問題的控制閥進(jìn)行了替換改造,現(xiàn)介紹如下三個(gè)改造案例。 案例一 高溫汽液兩相流疏水器控制閥改造替換 1000×104 t/a常減壓蒸餾裝置減壓爐的爐管注汽蒸汽調(diào)節(jié)閥,蒸汽壓力為4Mpa,溫度為400℃,但是蒸汽流量非常小。原來選用的是美國FISHER的小流量控制閥,但不到一個(gè)運(yùn)行周期就出現(xiàn)閥芯沖蝕嚴(yán)重,無法實(shí)現(xiàn)自控的問題。經(jīng)過技術(shù)交流和咨詢,選擇了汽液兩相流疏水器控制閥,總共選擇了8臺(tái)滑板式控制閥用以替換原先的直通閥,更換滑板閥后工藝運(yùn)行正常,控制平穩(wěn)。 10201FV2021~2028汽液兩相流疏水器控制閥的技術(shù)要求: 流體介質(zhì):蒸汽;管道口徑: DN40; 閥前壓力:4MPa(G),閥后壓力:1.2MPa(G); 最大流量:200Kg/h,正常流量:100Kg/h,最小流量:50kg/h; 操作溫度:400℃ 原閥存在問題:氣蝕現(xiàn)象,閥體出現(xiàn)穿孔,閥芯沖蝕嚴(yán)重,無法自控; 案例二 除氧水調(diào)節(jié)閥改造替換 10202-LV-7042除氧水汽液兩相流疏水器控制閥的技術(shù)要求: 流體介質(zhì):除氧水;管道口徑:DN80; 閥前壓力:2.3MPa(G),閥后壓力:1.58MPa(G); 最大流量:27772Kg/h,正常流量:11848Kg/h,最小流量:5000kg/h; 操作溫度:185℃。 原閥存在問題:閥座泄漏量大、閥芯沖蝕嚴(yán)重,無法自控。 案例三 酸性污水調(diào)節(jié)閥改造替換 10201LV1306酸性污水汽液兩相流疏水器控制閥的技術(shù)要求: 流體介質(zhì):酸性污水;管道口徑:DN100; 閥前壓力:1.06MPa(G),閥后壓力:0.6MPa(G); 最大流量:27000Kg/h,正常流量:5400Kg/h,最小流量:4500kg/h; 操作溫度:90℃。 原閥存在問題:閥座泄漏量大、填料處泄露嚴(yán)重,閥芯腐蝕沖蝕嚴(yán)重。 依據(jù)工況條件,經(jīng)計(jì)算,選擇了V8020氣動(dòng)薄膜式滑板閥,公稱口徑DN50,額定Cv值選擇了22,自安裝使用后已完全解決了原來閥門存在的問題。 除此外對二催化氣壓機(jī)組反飛動(dòng)閥和出口放火炬閥的改造替換中也使用了滑板式控制閥,目前最早投入改造的產(chǎn)品已使用超過10年時(shí)間,運(yùn)行效果良好,進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)以國代進(jìn),替換改造存在問題的進(jìn)口控制閥積累了大量經(jīng)驗(yàn)。 |
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