汽液兩相流疏水器【案例分析】某電廠汽輪機(jī)盤車狀態(tài)下被沖動(dòng)的原因分析
某電廠2號(hào)機(jī)組為東方汽輪機(jī)有限公司生產(chǎn)的N660-25.00/600/600 型在建新機(jī)組,目前正處于調(diào)試過程中的整套啟動(dòng)期。該機(jī)組在前次停機(jī)過程中出現(xiàn)惰走時(shí)間偏長(zhǎng)現(xiàn)象。在本次啟動(dòng)前,汽液兩相流疏水器盤車抽真空狀態(tài)下出現(xiàn)轉(zhuǎn)子被異常沖動(dòng)的現(xiàn)象。據(jù)了解及現(xiàn)場(chǎng)信息反饋,該現(xiàn)象從第二次整套啟動(dòng)后出現(xiàn)。 1. 機(jī)組概況 電廠2 號(hào)機(jī)組額定負(fù)荷660MW,超超臨界、一次中間再熱、單軸、三缸四排汽、雙背壓、凝汽式汽輪機(jī),工程采用高、低壓兩級(jí)串聯(lián)汽輪機(jī)旁路,旁路容量為40%BMCR。機(jī)組采用定—滑—定和定壓方式運(yùn)行。 2. 故障描述 該機(jī)組在前次停機(jī)過程中惰走時(shí)間嚴(yán)重偏長(zhǎng)(約2.5h),而一般機(jī)組正常惰走時(shí)間應(yīng)在55~60min 左右。在本次啟動(dòng)前投入盤車及抽真空時(shí),轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速被沖至5~10r/min,導(dǎo)致低速盤車裝置自動(dòng)跳開。 3. 故障分析 現(xiàn)場(chǎng)了解,2 號(hào)機(jī)在首次啟動(dòng)過程中汽液兩相流疏水器盤車抽真空時(shí)未發(fā)生異常沖動(dòng),但從第二次啟動(dòng)開始異常沖動(dòng)現(xiàn)象一直存在,表明在第一次以后的沖轉(zhuǎn)過程中有蒸汽進(jìn)入汽輪機(jī),沖動(dòng)轉(zhuǎn)子使轉(zhuǎn)子異常加速。停機(jī)惰走時(shí)間長(zhǎng)的原因一般是由于在停機(jī)過程中存在未完全截止的通道,致使有做功能力的蒸汽進(jìn)入了汽輪機(jī)內(nèi)部,轉(zhuǎn)子摩擦阻力被部分抵消,轉(zhuǎn)速下降持續(xù)時(shí)間被嚴(yán)重拖長(zhǎng)。該機(jī)組啟動(dòng)方式為中壓缸啟動(dòng):根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備及系統(tǒng)特點(diǎn),從7 個(gè)方面進(jìn)行分析查找故障點(diǎn): (1)首次啟動(dòng)時(shí)軸封磨損情況,軸封壓力、溫度等各次啟動(dòng)過程中的數(shù)據(jù)分析。 (2)高、中壓主汽門、調(diào)節(jié)汽門嚴(yán)密性是否合格,嚴(yán)密性試驗(yàn)參數(shù)是否達(dá)標(biāo)。 (3)高、低壓旁路擋板門嚴(yán)密性是否合格。 (4)高排逆止門嚴(yán)密性是否合格,必要時(shí)對(duì)高排逆止門進(jìn)行解體檢查。 (5)高壓內(nèi)缸汽液兩相流疏水器是否嚴(yán)密。 (6)高壓導(dǎo)汽管汽液兩相流疏水器是否嚴(yán)密。 (7)軸封漏汽量變化比較。 結(jié)合以上7個(gè)問題,重點(diǎn)查清第一次盤車抽真空未發(fā)生異常沖轉(zhuǎn),判斷第一次沖轉(zhuǎn)及運(yùn)行中汽輪機(jī)軸封可能存在磨損,導(dǎo)致第二次及其后啟動(dòng)過程中軸封供汽進(jìn)入汽輪機(jī)做功,推動(dòng)轉(zhuǎn)子沖轉(zhuǎn),因此建議對(duì)首次沖轉(zhuǎn)過程中的振動(dòng)摩擦情況進(jìn)行分析,同時(shí)檢查啟動(dòng)及停機(jī)過程中軸封供汽壓力。 由于該機(jī)組是中壓缸啟動(dòng),本次重點(diǎn)查清現(xiàn)場(chǎng)分析查找故障點(diǎn),通過現(xiàn)場(chǎng)參數(shù)查清,故障點(diǎn)是中壓后軸封漏汽大,沖轉(zhuǎn)真空較高。現(xiàn)場(chǎng)軸封溫度參數(shù)比較分析,中壓連通管溫度上升比中壓缸金屬溫度快,且金屬溫度高。主要是中壓后軸封漏汽大,直接漏汽至中壓缸后段,通過中壓連通管到低壓缸做功,導(dǎo)致低速盤車裝置自動(dòng)跳開。 此外,高、中壓主汽門、調(diào)節(jié)汽門不嚴(yán)密也會(huì)導(dǎo)致汽缸異常進(jìn)汽,由于啟動(dòng)前已完成汽門、調(diào)門嚴(yán)密性試驗(yàn),建議對(duì)試驗(yàn)過程及結(jié)果進(jìn)行分析,看試驗(yàn)過程中主、再熱蒸汽壓力(再熱蒸汽壓力為50%額定蒸汽壓力以上)等是否達(dá)到試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求值。 由于啟動(dòng)及停機(jī)過程前期高壓蒸汽走旁路,因此需檢查高壓旁路擋板門是否嚴(yán)密,分析停機(jī)過程中,高旁關(guān)閉前后及中旁關(guān)閉前后閥門前后壓力及溫度、高排出口管金屬溫度、高、中壓汽缸內(nèi)壁金屬溫度等,通過綜合判斷是否存在旁路擋板門關(guān)閉不嚴(yán)、高排逆止門關(guān)閉不嚴(yán)等問題,必要時(shí)可在冷態(tài)時(shí)對(duì)高排逆止門進(jìn)行解體檢查(有機(jī)組高排逆止門冷態(tài)時(shí)關(guān)閉達(dá)到試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求值,但熱態(tài)時(shí)關(guān)閉達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求值,引起機(jī)組超速。 主要是閥板與轉(zhuǎn)軸熱態(tài)時(shí)膨脹不均,轉(zhuǎn)角位置卡。)高、中壓內(nèi)缸汽液兩相流疏水器關(guān)閉不嚴(yán),可能導(dǎo)致帶壓蒸汽經(jīng)疏水閥進(jìn)入高壓缸做功。該機(jī)組是沒有高、中壓內(nèi)缸疏水閥,并且是中壓缸啟動(dòng)方式,可排除。高壓導(dǎo)汽管汽汽液兩相流疏水器疏水閥關(guān)閉不嚴(yán)可能導(dǎo)致停機(jī)時(shí)高壓缸異常進(jìn)汽,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)參數(shù)分析可排除。 根據(jù)以上分析,判斷電廠2號(hào)機(jī)組汽輪機(jī)啟、停機(jī)過程均存在有異常蒸汽漏入汽缸推動(dòng)轉(zhuǎn)子做功的現(xiàn)象: (1)故障點(diǎn)是中壓后軸封漏汽大,沖轉(zhuǎn)真空較高,F(xiàn)場(chǎng)軸封溫度參數(shù)比較分析,中壓連通管溫度上升比中壓缸金屬溫度快,且金屬溫度高。主要是中壓后軸封漏汽大,直接漏汽至中壓缸后段,通過中壓連通管到低壓缸做功,導(dǎo)致低速盤車裝置自動(dòng)跳開。 (2)該機(jī)組沒有高、中壓內(nèi)缸汽液兩相流疏水器,如主蒸汽瞬間汽溫低時(shí),只有開導(dǎo)汽管或汽液兩相流疏水器閥體,否則只有打閘停機(jī),建議做好水沖擊事故預(yù)想,防止事故擴(kuò)大。 |